除尘器改造后,除尘作业部又通过自主创新,对除尘系统高压电机轴承的润滑方式进行了优化。过去,炼铁除尘系统高压电机轴承主要是使用稀油润滑,通过润滑站油泵,24小时连续向设备供油,但此方式存在着安全隐患,一旦油泵发生故障或者油泵突然断电,就会停止供油,导致除尘风机保护停机,另外,还存在着高压电机连锁保护停机等问题,这些均会造成高炉冒烟事故,影响高炉正常生产。
为了彻底杜绝这些潜在的威胁,除尘作业区展开攻关,在润滑站附近安装一个容积较大的高位油箱,借用原来的管路,对高位油箱注油。当高位油箱内注满油时,油泵停止运行,依靠高位油箱内润滑油自身的重力,实现对电机轴承的润滑,而油箱内润滑油降至一定液位时,则启动油泵,对高位油箱注油。这样一来,一旦发生停电等事故,仍然可通过高位油箱内存储的润滑油对电机轴承进行润滑,确保润滑效果,同时也为处理事故赢得了时间。通过此项改造,油泵由24小时在线运转改为间歇性工作,节约电能50%以上,创造了可观的经济效益。
除此之外,除尘作业区还对高压软起柜可能存在的停机隐患进行攻关。2240千瓦和2000千瓦的风机电机是三高炉区域除尘系统中两台重要的设备,其开停直接关系到现场的环境,对环保工作意义重大。由于功率较大,为了避免给电网造成波动,这两台电机采用的是高压软启柜起动的方式,这种启动方式必须保证软启柜的良好,一旦软启柜发生故障,处理故障时间则会延长,对高炉操作及现场环境造成很大影响。为了保证风机电机的正常开启,除尘作业区对高压软启柜进行了自主改造,重新设计电路,在原有基础上,增加一套软启柜和一套切换柜,实现风机电机在线冷备。如果其中一台软启柜发生故障,能够迅速用备用软启柜恢复风机运行,提高了风机运行稳定性,为环保工作再添助力。
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